综评目前携带式工业 X 射线机发展之趋势及应注意的几个问题
近五年来,国内外在携带式工业X射线机的发展方面均作出了相当的努力,有了较明显的改进和发展,国外如比利时ICM公司的SITE-X系列,原ANDREX的SMART系列,SEIFORT的新产品,理学机的新改进,国内如沉阳探伤机厂、中南探伤机厂、大连通海公司等也都推出了新的系列,这些新的发展都各有特点,但综合起来都还是紧紧围绕着用户的要求进行的。
按照用户对携带式工业X射线机的要求,我认为主要是:体积小、重量轻;穿透能力强;可靠性高;使用方便。
现就这几个方面分析一下发展的趋势
一﹑体积小、重量轻
这指的既是射线管头,也指控制台,先看一下八十年代到九十年代初的状况
型号
管头重
控制台重
波涛 GFD 306
36 公斤
23 公斤
理学 300EG-S3
38.5 公斤
25 公斤
国产 XXH3005XXQ3005 XXG3005
45 公斤49 - 42 公斤 35 公斤
12 - 19.5 公斤
当时300kV管头为35-38.5公斤,控制台为12-25公斤,再比较一下目前的状况
品种/重量
比利时ICM SITE-X D3006
ANDREX SMART 300
沉海
通海
管头重量
29
29
29
27
控制台重
14
11
12
7.5
管头重为27-29公斤,控制台为7.5-14公斤
在同样的功率条件下管头重量减轻了20%-23%
控制台重量减轻了37%-44%
分析一下重量减轻原因可以看出其趋势,首先分析一下射线管头重量减轻的措施:自五十年代到七十年代当时有一个大的变化,当时比利时波涛公司从三个方面进行革新:以SF6气绝缘代替油绝缘,以铝壳体代替铁皮壳体;用单端接地,使高压线包由三个(正、负高压及灯丝)变为一个;用逆变变频技术减少变压器体积、重量。以后理学也采用这一变革,国产机也相应变更,使定向300kV管头由50多公斤降到了35-36公斤,这一局面维持了10年左右。
九十年代开始,ANDREX及比利时ICM公司均先后进行了改革,他们首先从射线管上进行改革,都把棒状阳极X射线管作为改革方向,一方面使射线管更小﹐另一方面由于射线发射窗口从气绝缘的筒体内移到筒体外,使射线防护用铅大为减少,使X射线机机头的重量大大降低﹐以300kV为例,原波涛的GFD306为36公斤,而ICM的D3006仅29公斤,用铅量的下降是主要原因。国内多家生产企业也有这方面成功的例子,不一一列举,其次对变压器来说,目前主要是提高频率,可以用变频也可以用恒频,甚至通过倍压整流成为恒电位的系统,提高f,可使铁芯体积重量下降,当然f↑也使损耗增大,使变压器发热更为突出,于是选择铁芯材料以降低铁损及提高磁通密度就是必须考虑的因素﹐国内外多家厂商均对此作了研究,ICM 更对变压器的散热冷却作了专门的研究和发展。
在控制台方面﹐自从波涛公司将逆变技术引入X射线机以后,基本上主导了X射线机功率电路的设计,但当时采用的为可控硅 SCR,使控制台重量在20公斤上下,长期未有变化,直到90年代中期,ICM,ANDREX,BALTEAU的改进型定向机均采用了晶闸管,用了IGBT、MOSFET等器件作为逆变电源的功率器件,使电路简化、热损耗大大降低,继而使控制台重量大幅度下降,如 ICM公司的SITE-X系列控制台为14公斤,爬行器用的控制台CCU186仅4公斤,国产的控制台也降到7.5-12公斤,当然用铝合金代替钢板也是一个因子。
二﹑穿透能力提高
X射线机的穿透能力与kV值密切相关,因为kV值影响了X射线的硬度。但电压的波形又决定了最硬射线在全部射线剂量中所占的比例,变频矩形脉冲存在占空比,这就使最大kV出现的时间在总的曝光时间中只占一部份,要提高在某一kV值下的剂量,可以增长mA,也可以缩小占空比,直到100%的恒电位。以ICM的SITE-X及ANDREX的SMART为例,前者用加大mA,为6,7,8 mA,同时主要是延长曝光时间,通过对管端冷却系统的改造及对变压器冷却的改造,使一次曝光时间可以提高,使暂载率达到100%,比起过去的50%暂载率有了很大提高,通过一次曝光20-30%,同时提高kV值,发展320kV系列,350-360kV系列,如 320kV最大穿透69mmFe,后者则用倍压整流的方法形成直流高压,因此在相同的曝光时间内提高射线剂量率,提高穿透能力,但由于倍压整流方式功率不大,因此管电流在3mA以下,管子及高压电源的散热也是一个问题,持续工作时间推荐为10分钟, 300kV的穿透能力在曝光时间为10分钟时可达60mmFe。在这方面进一步的突破则有赖于新的创新意识。
三﹑可靠性高
X射线机的可靠性由三个因子组成,即X射线管、高压变压器、控制系统的可靠性组成。
X射线机的可靠性由X射线管的设计及工艺决定,保护可由机械保护及电器保护组成。
以ICM公司的SITE-X系列为例来进行分析,他们仍采用玻壳管,最长达10万小时,金属陶瓷管及陶瓷管则发展历史较短,寿命提高还有一段路程,从提供文字的参数看﹐陶瓷管的寿命提出为400小时,金属管为600小时,玻壳管为1000小时,但普遍认为金陶管及陶瓷管机械性能好一些,因此改进管子结构是提高管子可靠性的主要途径。
比利时ICM公司与列日大学合作,对X射线管作了改进设计,主要贡献为
A:改进管内电场分布,对300kV管子其管内场强最高为25kV/mm,较过去下降16%以上,
使管子可靠性有显著提高。
B:改进管子与管头的机械联接,提高了抗震性能,从已进口的ICM设备看,尚未发现因机械撞击或运输震动导致X射线管损坏的事例。
C:在周向系列设备中全部采用锥靶管,这种管型在射线均匀度上制作难度较高,国产管一般均匀度达到0.4就不错,进口管较好的也只达到0.2,而ICM 公司开发了新的专利,对X射线管的电子束进行控制,使均匀度≤0.1,并且用户在发现均匀度不良时,可自行调整﹐使周向机工作的可靠性大大提高,在电器保护方面,对X射线管实行自动训压(ICM的训压时间最长为60 分钟),过电压、过电流、欠电压、欠电流的保护,对X射线管由于冷却系统失灵造成温度过高的温度保护,对SF6气压太低使 SF6气体绝缘性能下降的气压过低保护,这些全面组成对X射线管的保护网,提高了可靠性。
高压变压器,特别是其中的高压线圈也是历来X射线机中易损坏的部件,各生产企业均在这方面下了很大功夫,主要在变压器的结构、线圈的绕制工艺,处理方法,质量控制手段上下工夫,这方面各企业均作为企业的机密来对待,但从评价上则可以用变压器部份的故障率大小来衡量,一个好的企业这部份的故障率占产品总量的比例在5%以内。
控制台的可靠性包含二层意思,一是整个系统的可靠性,这方面各企业都化了不少功夫来改进,主要的是完整的保护系统保证X射线管和高压变压器稳定工作,不易损坏,如采用自动训压,气压保护、温度保护、过压、欠压、欠流等保护﹐扩大适用电压的范围,采取抗击浪涌电压的措施,在低电压时自动调整功率的措施等等,特别采用微处理器控制以后,通过软件编制使这些功能的实现变的容易了,从而国际一流的生产企业如ICM、ANDREX等都采用了微处理器菜单检索、自动训压、自诊断等,使系统的可靠性有了较大提高,第二是控制台本身工作的可靠性,包括机械可靠性与电气可靠性,机械可靠性指印板固定的抗震性能,密封程度,耐气候性,指示仪表等的不易损坏,电气可靠性则是电路工作的稳定性,元器件的可靠性等,ICM公司的控制台密封性好,耐气候性形成封闭自冷却的系统,但在印板固定上已作过二次改进,目前已很少发现在强烈震动时印板脱落的情况,在电气可靠性上一般企业往往早期产品故障较多,特别是在元器件可靠性上较差,但ICM采用了自诊断系统,微处理器经常及时分析各监测点的信息,一但出现故障,能较快发现故障点,可及时排除故障,同时在操作上力求简化,使操作人员只要按一按钮,即可完成曝光拍片的操作,这就大大减轻了误操作的可能,提高了可靠性,电气可靠性受外部环境影响较大如电压变动、外部电压突变的入侵,电源接插的错误,环境温度的变化(高温及低温)这些都会影响电气可靠性,因此电气可靠性是控制电路中各企业的一个难题,但在各企业的努力下,特别是采用微处理器及组件集成程度的提高,可靠性比过去有了提高。
四﹑使用方便
使用微处理器及各种存贮组件,使目前的X射线机在使用方便上提高了一大步,由于采用薄膜开关控制,使用键盘操作与荧光数码显示或液晶显示,这都使操作极大简化,如ICM公司的产品只要按键操作,输入参数,最后只要按一个起动键就完成了曝光操作。kV、mA的调整可以细化到1kV及0.1mA,使用户可以方便确定需参数,以获得最佳的曝光规范,同时又可以贮存起来,将曝光参数细化到kV,mA,T、黑度、材料厚度、焦距、胶片规格、胶片型号等,形成完全确定的规范,存贮后可以检索,可以呼出使用。维修人员可查阅设备的工作档案、曝光记录、自诊断情况使检修工作更为方便,总之微机控制引入X射线机的控制台使使用方便上升到一个全新的水平,当然随着组件的发展,如微处理器的速度加快,存贮组件容量的加大,用户要求更高,使用的方便程度必将会有一个新的提高。
综合起来看,创新意识就体现在提高科技含量,满足用户需求上。科技的发展是无止境的,用户的需求也是有阶段性但又是无止境的,只有不断创新,才能不断发展,而创新的关键是人才,从国内外企业的发展看,老的企业走下坡路,就是人才凋零,缺乏创新的结果,新的企业走上坡路,正是重视人才不断创新的结果,市场竞争是优劣从来没有终身制,失败是成功之母,愿国内企业能奋起投入竞争与国内科技院、所广泛合作,一个新的天地就在前面。